无锡伯顿起重电机讯 在电机的检查试验和型式试验过程中,都难免会出现一些性能的不合格,但往往又搞不清具体的原因所在。
功率因数是电机型式试验的考核项目,大部分电机生产厂家的检查试验考核是按照型式试验结果、产品标准和容差范围折算出考核项目范围。导致功率因数不合格的原因归结为以下内容:
● 定转子气隙过大或定转子轴向错位;
● 铁心质量不符合要求(原因同铁损大的原因,往期已做过详解);
● 绕组匝数少于标准值(一般属于制造过程差错);
● 磁路设计过于饱和(属于设计环节的问题);
● 槽斜度过大(一方面可能是设计为了规避电磁噪声采取的措施,也有可能是生产过程环节出现的差错)。
堵转转矩一般是型式试验的考核项目,是考核电机的起动性能,堵转转矩小,客户使用时表现为起动困难,甚至是无法起动。可能的原因:
● 铸铝转子电机铝不纯,含铁量高;
● 用错转子,较为常见的是6P和8P电机搞反;
● 转子槽口宽度较小,导致电机转子漏抗偏大;
● 应为开口槽,但实际加工成了闭口槽或半闭口槽,与设计偏离,也是导致电机转子漏抗偏大;
● 定、转子气隙过小或不均匀;该情况大多采用车大气隙的方式解决;
● 定子绕组匝数过多,可能是设计裕度小,也可能是制造与设计有偏离;
● 转子槽斜度过大;该问题大多出现在生产过程中;
● 铸铝转子片间进铝较严重。
● 气隙过大或定转子严重错位(有效铁长小);
● 定子绕组匝数少于正常值或节距较短;
● 铁心重量不足;
● 铸铝转子铁心片间严重进铝;
● 铁心质量较差导致磁路过于饱和;
● 定子绕组端部小于设计值(定子漏抗和定子绕组电阻变小)。
● 定转子气隙过小或不均匀;
● 转子槽斜度过大;
● 定子绕组匝数过多;
● 转子有断条或严重瘦条。
● 电机损耗大(原因同效率低的分析);
● 用错风扇,应当用大风扇,实用了小风扇;
● 进风口或出风口被堵塞导致风路不畅或设计进出风口的尺寸过小;
● 导热不良:(1)浸漆质量未达到要求,在绕组内部存在较多的气孔;(2)机座与铁心接触不密合,造成导热面积减少。
● 散热不良
● 定转子气隙较小,甚至于局部有扫膛现象。
● 机械噪声大:(1)使用了较大的风扇;(2)轴承质量不佳甚至损坏,轴承内油脂过少;(3)轴承装配质量不符合要求导致的同轴度差;(4)定、转子气隙不均,表现为低频电磁声;(5)进风或出风的风路设计不合理,例如在局部产生旋涡;(6)某些部件松动或因设计尺寸问题题(例如挡风板太大太薄)造成共振。
● 电磁噪声大:(1)定、转子槽配合不合理,特别是变极多速电机,因各极数不能全部兼顾,所以容易在其中某个极数中产生较大的电磁噪声。(2)定、转子气隙不均(低频电磁声或很有规律的拍频声);(3)定子铁心叠压不实,浸漆不透,通电产生交变磁场后,可活动的片产生高频振动噪声;(4)浸漆质量未达到要求,绕组端部有些线松动,在交变的磁场作用下产生高频振动噪声;(5)定子绕组节距或转子槽斜度不合理;(6)因设计原因或铁心质量原因造成磁路饱和较严重。
● 轴承质量较差或装配不良,轴承室过紧或过松;
● 因轴承盖止口高或波形弹簧过硬等原因,使两端轴承均被卡死;
● 转子动平衡精度不符合要求;该问题在少极高速电机上表现明显;
● 定、转子气隙不均,局部有扫膛现象;
● 转子有断条。此时负载电流将按一定的周期大小摆动;
● 部件装配不到位,底脚不平或安装不稳定。
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